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企業(yè)新聞

K4給煤機(jī)曲柄機(jī)構(gòu)的改進(jìn)優(yōu)化

發(fā)布時(shí)間:2013-05-13 19:09:58 人氣:699

給煤機(jī)在皮帶機(jī)運(yùn)輸系統(tǒng)中起著極為重要的中轉(zhuǎn)樞紐作用,一般情況下,主要運(yùn)輸皮帶機(jī)煤倉下都設(shè)置給煤機(jī)(個(gè)別采區(qū)煤倉設(shè)置流煤嘴),來保證均勻正常往皮帶機(jī)上給煤,它運(yùn)行狀態(tài)的好壞往往直接影響原煤的運(yùn)輸,我礦主出煤皮帶運(yùn)輸系統(tǒng)安裝有5臺K4型給煤機(jī),其主要的技術(shù)參數(shù)如下:


  K4給煤機(jī)技術(shù)特征  電動(dòng)機(jī)  電壓  660V 功率 17KW 轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分)  970 減速機(jī) 型號 ZQ500 速比 15.75 曲柄位置 1 2 3 4 生產(chǎn)能力T/h  132   268   395  530  重量  2880Kg  保證每一臺給煤機(jī)正常連續(xù)工作,才能確保 原煤的暢通運(yùn)輸,否則每一臺給煤機(jī)的故障,都不同程度的影響生產(chǎn)產(chǎn)量。 

給煤機(jī)運(yùn)行中常出現(xiàn)的故障:      給煤機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)依靠17KW電機(jī)帶動(dòng)減速機(jī)運(yùn)動(dòng),減速機(jī)的低速輸出端通過曲柄帶動(dòng)曲軸轉(zhuǎn)動(dòng),曲軸帶動(dòng)給煤機(jī)往復(fù)板進(jìn)行給煤(曲軸通過φ60的銷軸與給煤機(jī)往復(fù)板進(jìn)行連接)。電機(jī)和減速機(jī)之間一般由棒肖聯(lián)軸節(jié)連接傳遞扭距,工作較為平穩(wěn),曲軸和給煤機(jī)往復(fù)板的連接在運(yùn)行中也很少出現(xiàn)問題,在實(shí)際運(yùn)行過程中出現(xiàn)故障比較多的 部分是減速機(jī)與曲軸的連接件曲柄,按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)曲柄由連接板和連接軸組成,曲柄的結(jié)構(gòu)


由以上對比可以明顯看出,改進(jìn)后事故率明顯降低,沒有出現(xiàn)焊接件開焊問題,僅出現(xiàn)固定銷松動(dòng)一次,處理時(shí)間只用了半小時(shí)。新、舊曲軸對比改進(jìn)后可以增加效益(按較小煤量200噸/h、有50%的處理時(shí)間在生產(chǎn)班計(jì)算):3.5×50%×200×400=140000元,再減去增加的制造費(fèi)用3500元(雖然曲柄的重量小,但是由于改進(jìn)后的新曲軸加工工藝較為復(fù)雜,制造價(jià)格有所增加),每年可為礦增加的效益還是十分明顯。


由上圖可知,

連接軸與連接板之間的固定主

要是依靠焊接,采用

J422

中碳鋼焊條,焊

縫為

10

毫米,基本上可以達(dá)到母體(軸)

的強(qiáng)度,另一端通過軸承與曲軸固定連接,

而給煤機(jī)在實(shí)際運(yùn)行過程中,

一般有兩種比

較大的受力狀態(tài):

1

、煤倉的存煤較多;

2

大的砟塊直接砸在往復(fù)板上對設(shè)備造成的

沖擊。由于是焊接斷面,

雖然斷面的焊接強(qiáng)

度可以達(dá)到要求,

但是其塑性和韌性均有大

副下降,

直接影響焊接效果而容易造成結(jié)構(gòu)

斷裂的主要原因有①焊接殘余應(yīng)力;

②焊接

角變形和錯(cuò)位;③應(yīng)力集中等原因,所以在

運(yùn)行使用過程中,

承受大的負(fù)荷和沖擊的能

力便有所下降,

容易出現(xiàn)曲柄連接板與連接

軸開焊,造成事故。根據(jù)這種情況,我們設(shè)

計(jì)將連接軸和連接板制作為一體,

并對曲柄

進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理硬度

HB200-300

,

既保持了原

有的強(qiáng)度,又不降低韌性和塑性,

使連接軸

的抗沖擊能力大為增強(qiáng),如下圖:


由上圖可知,連接軸與連接板之間的固定主要是依靠焊接,采用J422中碳鋼焊條,焊縫為10毫米,基本上可以達(dá)到母體(軸)的強(qiáng)度,另一端通過軸承與曲軸固定連接,而給煤機(jī)在實(shí)際運(yùn)行過程中,一般有兩種比較大的受力狀態(tài):1、煤倉的存煤較多;2、大的砟塊直接砸在往復(fù)板上對設(shè)備造成的沖擊。由于是焊接斷面,雖然斷面的焊接強(qiáng)度可以達(dá)到要求,但是其塑性和韌性均有大副下降,直接影響焊接效果而容易造成結(jié)構(gòu)斷裂的主要原因有①焊接殘余應(yīng)力;②焊接角變形和錯(cuò)位;③應(yīng)力集中等原因,所以在運(yùn)行使用過程中,承受大的負(fù)荷和沖擊的能力便有所下降,容易出現(xiàn)曲柄連接板與連接軸開焊,造成事故。根據(jù)這種情況,我們設(shè)計(jì)將連接軸和連接板制作為一體,并對曲柄進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理硬度HB200-300,既保持了原有的強(qiáng)度,又不降低韌性和塑性,使連接軸的抗沖擊能力大為增強(qiáng),如下圖:

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